近年來,濃縮后殘渣含量合格率波動較大這一問題,一直困擾著攀鋼集團鈦業有限責任公司的發展。統計數據顯示,2010年企業鈦液殘渣合格率最高達到73%,而最低時僅為47%,相差26個百分點,全年累計合格率僅為63%。通過繪制調查統計圖,殘渣QC小組發現,在影響濃縮后殘渣含量偏高的各項原因中,控制過濾殘渣指標不合格一項所占比重最大,達到76%,而其他因素都在10%以下。
為此,QC小組提出了將殘渣含量合格率提高到90%的目標。為了提高操作人員的責任心,小組成員對崗位操作人員進行了產品質量教育。他們每天到生產現場,隨時抽樣檢查,將不符合生產工藝的情況及時向上級匯報。小組成員還對現有工藝進行了改進,通過在分離后增加2臺石墨換熱器,用濃縮的蒸汽冷凝水加熱鈦液供控制過濾使用,可提高殘渣合格率。此外,QC小組還嚴格要求操作人員每天對泵、輸送管道等設備進行巡檢,發現故障及時檢修,保障了設備的良好運行。
經過技術改造,企業濃縮后鈦液殘渣合格率由2010年的63%提高到了2011年的95%。2011年1~11月公司生產亮度大于95的產品9792噸,同比增長93.7%,實現經濟效益23.68萬元。此次小組活動目標的成功實現,為企業增加了攻克難題的信心。